怎樣解(jiě)決(jué)高壓清(qīng)洗機進水腔密封失效的問題
時間:2020-01-13 15:59:36作者:LeeZhou來源:www.91潔清潔設備
工業高壓清洗機主要用於各類槽體、罐體和管道(dào)等清洗中,由於需要長(zhǎng)時間工作導致高壓(yā)清洗機進水腔部位容易出(chū)現密封失效問題,導致缸體泄漏,無法(fǎ)正常使用。
高(gāo)壓清洗機自投入使用,推(tuī)力密封塊的拆(chāi)卸次數(shù) (更換進水腔至缸體出水口處各密封點的密封圈);推力(lì)密封塊與(yǔ)進水(shuǐ)腔的直徑等關係都會影響(xiǎng)高壓清洗機進水腔密封的使用。
由於推力(lì)密封塊(kuài)拆裝頻繁,並且有時拆裝方(fāng)法不甚合理,因此造成推力密封塊密封部位(wèi)和進水腔(qiāng)配合(hé)部位(wèi)的嚴重磨損,二(èr)者之(zhī)間由過渡配合變為間隙配合(hé),由此導致配合(hé)處O型密(mì)封圈不起作用,最終造成密封失效(xiào)、進水腔中的水由間隙(xì)處外溢,進而在缸體與推(tuī)力平衡塊的結合麵出現泄漏現(xiàn)象。

經過分析數據,進水腔(qiāng)密封(fēng)失效原(yuán)因主要有兩(liǎng)點,一是推力密封塊密封部(bù)位和進水腔配合部位的磨損;二是O型(xíng)密封圈不起(qǐ)作用;最終造(zào)成密封失效、進水腔中的水由間隙處外溢。德(dé)高潔憑借在高壓水射流方麵多年的經驗,總結出三種簡單易行的處理辦法,以下主要介紹高壓清洗機進水腔密封失效問題的解決方案。
一、單環密封改為雙環密封
進水腔(qiāng)下部推力密封塊部位(wèi)的密封原(yuán)來采用單道O型環密封。為了增加密封的可靠性,我們在原密封環槽的(de)下部(bù)約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環槽,然後裝(zhuāng)入相同型號的O型(xíng)密封圈後再進行裝配。這樣,將(jiāng)單(dān)環密封變為雙環密封(fēng),大大提高了進水(shuǐ)腔(qiāng)密封的(de)有效性和可靠性。
二、改(gǎi)變密封部位
鑒於推力密封塊的密封(fēng)部(bù)位和進水腔的配合部位均出(chū)現了不同程度的磨損,為了(le)最大限度(dù)地消除二者間的磨損間隙,我公司技術人(rén)員遂決定適當改變推力密封塊與進水腔的配合及密封部位。具體做法是將推力(lì)密封塊的上端部用車床切去5 mm,使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時,推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應上移了5 mm,可以改善密封效果。

三、進水腔(qiāng)磨損部位的修複
為了有效消(xiāo)除推力密封塊與(yǔ)進水腔之間的(de)配合間隙,我們對進水腔的(de)磨(mó)損部位進行了適當的尺寸修複,即在裝配推力密封(fēng)塊之前,先用清洗劑對進水腔內壁(bì)磨損較嚴重區域徹底(dǐ)除垢,然後用專(zhuān)業修補(bǔ)劑均勻塗抹(mò)約1.5 mm厚度,隨後在60~80℃的(de)溫(wēn)度(dù)下固化24 h,最後人工用420#砂紙(zhǐ)邊打磨(mó)邊測量,直至腔體尺寸和公差(chà)配合等符合規定要求。另外(wài),清洗(xǐ)、裝配、試車(chē)(推力密封塊磨損部分也可按此方(fāng)法修複)。
綜上所述,隻要嚴格按照上述處理方法(fǎ),高壓清洗機進水腔密(mì)封失(shī)效問(wèn)題一定可以得到有(yǒu)效(xiào)修(xiū)複,從而(ér)大大改善密(mì)封效果(guǒ)。
高(gāo)壓清洗機自投入使用,推(tuī)力密封塊的拆(chāi)卸次數(shù) (更換進水腔至缸體出水口處各密封點的密封圈);推力(lì)密封塊與(yǔ)進水(shuǐ)腔的直徑等關係都會影響(xiǎng)高壓清洗機進水腔密封的使用。
由於推力(lì)密封塊(kuài)拆裝頻繁,並且有時拆裝方(fāng)法不甚合理,因此造成推力密封塊密封部位(wèi)和進水腔(qiāng)配合(hé)部位(wèi)的嚴重磨損,二(èr)者之(zhī)間由過渡配合變為間隙配合(hé),由此導致配合(hé)處O型密(mì)封圈不起作用,最終造成密封失效(xiào)、進水腔中的水由間隙(xì)處外溢,進而在缸體與推(tuī)力平衡塊的結合麵出現泄漏現(xiàn)象。

經過分析數據,進水腔(qiāng)密封(fēng)失效原(yuán)因主要有兩(liǎng)點,一是推力密封塊密封部(bù)位和進水腔配合部位的磨損;二是O型(xíng)密封圈不起(qǐ)作用;最終造(zào)成密封失效、進水腔中的水由間隙處外溢。德(dé)高潔憑借在高壓水射流方麵多年的經驗,總結出三種簡單易行的處理辦法,以下主要介紹高壓清洗機進水腔密封失效問題的解決方案。
一、單環密封改為雙環密封
進水腔(qiāng)下部推力密封塊部位(wèi)的密封原(yuán)來采用單道O型環密封。為了增加密封的可靠性,我們在原密封環槽的(de)下部(bù)約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環槽,然後裝(zhuāng)入相同型號的O型(xíng)密封圈後再進行裝配。這樣,將(jiāng)單(dān)環密封變為雙環密封(fēng),大大提高了進水(shuǐ)腔(qiāng)密封的(de)有效性和可靠性。
二、改(gǎi)變密封部位
鑒於推力密封塊的密封(fēng)部(bù)位和進水腔的配合部位均出(chū)現了不同程度的磨損,為了(le)最大限度(dù)地消除二者間的磨損間隙,我公司技術人(rén)員遂決定適當改變推力密封塊與進水腔的配合及密封部位。具體做法是將推力(lì)密封塊的上端部用車床切去5 mm,使推力密封塊的整體高度減低。在裝配時,推力密封塊上O型密封圈的密封部位即相應上移了5 mm,可以改善密封效果。

三、進水腔(qiāng)磨損部位的修複
為了有效消(xiāo)除推力密封塊與(yǔ)進水腔之間的(de)配合間隙,我們對進水腔的(de)磨(mó)損部位進行了適當的尺寸修複,即在裝配推力密封(fēng)塊之前,先用清洗劑對進水腔內壁(bì)磨損較嚴重區域徹底(dǐ)除垢,然後用專(zhuān)業修補(bǔ)劑均勻塗抹(mò)約1.5 mm厚度,隨後在60~80℃的(de)溫(wēn)度(dù)下固化24 h,最後人工用420#砂紙(zhǐ)邊打磨(mó)邊測量,直至腔體尺寸和公差(chà)配合等符合規定要求。另外(wài),清洗(xǐ)、裝配、試車(chē)(推力密封塊磨損部分也可按此方(fāng)法修複)。
綜上所述,隻要嚴格按照上述處理方法(fǎ),高壓清洗機進水腔密(mì)封失(shī)效問(wèn)題一定可以得到有(yǒu)效(xiào)修(xiū)複,從而(ér)大大改善密(mì)封效果(guǒ)。
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