高壓清洗機進水腔密封失效的原因分析

    時間:2013-06-29 11:55:39作者:LeeZhou來源:www.91潔清潔設備分享到:QQ空間新浪微博(bó)騰訊微博人人網微信

    河南某(mǒu)氧化鋁廠現有高壓(yā)清洗機7台,工作壓力從800bar到(dào)1500bar不等,主要用於氧化鋁生產流程中各類槽體、罐體和管道等內部高硬度結疤的清洗(xǐ)。在(zài)2012年(nián)底,該廠一台規格型號為6001型的高壓(yā)清洗(xǐ)機進水腔部位出現密封失效(xiào)問題,導致缸體泄漏,無法正常(cháng)使用。後經(jīng)北京www.91潔清潔設(shè)備有限公司工作人員進行分析和多次改進處理,泄漏問題最終得(dé)以解決。經過迄今(jīn)為止近10個月的現場作業檢驗,效果良好。
     
    標準高壓清(qīng)洗機缸體結構示(shì)意(yì)圖

    該高壓清洗機為三缸並列型結構,密封失效發生在1#缸下部的進(jìn)水腔密封處(chù)。根據該設備的日常維(wéi)護保養記錄和實地拆卸測量(liàng),我們得到以下(xià)兩組數據:

    1、6001型高壓清(qīng)洗機(jī)自(zì)2003年10月投入使用至今,推力密(mì)封塊的拆卸次數(shù)達23次(更換進水腔(qiāng)至缸體出水口處各密(mì)封點的密封圈);

    2、我們(men)分別(bié)用精確度為0.01 mm的內、外徑千分(fèn)尺,多點測(cè)量推力密封(fēng)塊與進水腔的直徑,得到推力密(mì)封塊密封部位的最小尺寸為φ99.90 mm,進水腔與推(tuī)力密(mì)封(fēng)塊配合處的最大尺寸為φ100.85 mm。

    分析(xī)上述兩組(zǔ)數據可知,由於推力密(mì)封塊(kuài)拆裝(zhuāng)頻繁(fán),並且有時拆裝方法不甚合(hé)理,因此(cǐ)造成推力密封塊密封(fēng)部位和進水腔(qiāng)配合部位的嚴重(chóng)磨損,二者之間由過渡配(pèi)合變為間隙配合,且間隙最大值高達0.95 mm。由此導致配合(hé)處O型(xíng)密封圈不起作用,最終造成密封失效、進水腔中的水由間隙處外(wài)溢,進而在(zài)缸體與推力平衡塊的結合麵(miàn)出(chū)現泄漏現象。

    綜上所述,我們介紹(shào)了高(gāo)壓清洗機進水腔密封失效的原因分析,為了預防類似(sì)問題的發生,北京www.91潔清(qīng)潔設備有限公(gōng)司提醒廣大用戶(hù),在為高(gāo)壓清洗(xǐ)機更換進水腔(qiāng)至缸體出水口處各密(mì)封點的(de)密封圈後,一定要在進水腔內(nèi)壁塗抹防咬劑,再進行裝配,以最(zuì)大限度地改善兩相對滑動麵的滑動效果,減輕裝配時摩擦力對(duì)零部件的磨損破壞。最後,還要將有關零件的改動情況按技術標準化的要求繪出圖紙,存(cún)檔備查。

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