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首頁 > 技術文章

高壓清洗機進水腔密封失效的原因分析

時間:2013-06-29     來源: http://www.bodabxg.cn

河南某氧化鋁廠現有高壓清洗機7台,工(gōng)作壓力(lì)從800bar到1500bar不等,主要用於氧化鋁生產流程中各類槽體、罐(guàn)體(tǐ)和管道等內部高硬度結疤的清洗。在2012年底,該(gāi)廠一台規格(gé)型號為(wéi)6001型的高壓清洗(xǐ)機進水腔部位出現密封失效問題,導致缸(gāng)體泄漏,無法正常使用。後經北京www.91潔清潔(jié)設備有限公司工作人員進行分析和多次改進處理,泄漏問題最(zuì)終得以解決。經過迄今為止近10個月(yuè)的現場作業檢驗,效果良好。
 
標準(zhǔn)高壓清洗機(jī)缸體結構示意圖
 
該高壓清洗機為三缸並列(liè)型結(jié)構,密封失效發生在1#缸下部的進水腔密封處。根據該設備的日常維護保(bǎo)養記錄和實地拆(chāi)卸測量(liàng),我們得到以下兩組數據:
 
1、6001型高壓清洗機自(zì)2003年10月投入使用(yòng)至今,推力密封塊的拆卸次數(shù)達23次(更換進水腔(qiāng)至缸(gāng)體出水口處各密封點的密封圈);
 
2、我們分別(bié)用精確度為0.01 mm的內(nèi)、外徑(jìng)千分尺,多點測(cè)量推(tuī)力密封塊與進水腔的直徑,得到推力密封塊密封部位的最小尺寸為φ99.90 mm,進水腔與推力密封塊(kuài)配合(hé)處的最大尺寸為φ100.85 mm。
 
分析上述兩組數據可(kě)知,由於推力(lì)密封塊拆裝頻繁,並且有時拆(chāi)裝方法不甚合理,因此(cǐ)造成推力密(mì)封塊密封部位(wèi)和進水腔配合部位(wèi)的嚴重磨損,二者之間由過渡配合變為間隙配合(hé),且(qiě)間隙最大值高達0.95 mm。由此導致配合處O型密封(fēng)圈不起作(zuò)用(yòng),最終造成密封失效(xiào)、進水腔中的水由間隙處外溢,進(jìn)而(ér)在缸體與推力平(píng)衡塊的結合麵出(chū)現泄漏現象。
 
綜上所述(shù),我們介紹(shào)了高壓清洗機進(jìn)水腔密封失效的原因分析,為了預防類似問題的發生,北京www.91(gāo)潔清潔設備有限公司提醒廣大用戶,在為高壓清洗機更(gèng)換進水腔至缸體出水口處各密封點的密封圈後,一定要在進水腔內壁塗抹防(fáng)咬劑(jì),再(zài)進(jìn)行裝配,以最大限度地改善兩相對(duì)滑動麵(miàn)的(de)滑動效果,減輕裝配時摩擦力對零部件的磨損破壞。最後,還要將有關零件的改動情況按技術標準化的要(yào)求繪出圖紙,存檔備查。
  • 標(biāo)簽:
  • 原因分析
  • 高壓清洗機
  • 進水腔密封(fēng)失效
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